中鋼集團山東礦業選礦車間“創高產、增效益”,選礦車間進一步發揮全員創效優勢,從工藝、技術等方面開動腦筋,力促節支降耗。
選礦車間積極向員工征求合理化建議,完善工藝,降耗提產。他們通過將運輸礦石的皮帶尾部防塵護罩增高80厘米,避免了鐵器、雜物劃破皮帶,直接節省成本10萬多元;將給料機的傾角由14度調整到18度,一方面使給料機的振動頻率由50赫茲降到35赫茲,避免了設備在高頻率下振動,有效延長了給料機使用壽命,節省了電耗,另一方面使鄂式破碎機處理量由原來的每小時350噸左右,提高到了每小時450噸左右,提高了臺時破碎量。
選礦車間充分發揮技術人員的積極性,創新技術,提質增效。他們通過對磨礦流程進行考察和取樣分析,發現了錐形旋流器造成球磨機循環負荷大、沉砂夾細量大、泵能耗高等。為此,選礦車間對現有旋流器結構進行改造,引用了兩臺新型平底柱式旋流器,使旋流器分級效率由45.69%提高至55.95%,循環負荷由416.29%降低至237.98%,也提高了球磨機每小時8噸的處理能力,每年增效398萬元。
選礦車間號召員工修舊利廢、節支降耗。他們不僅對皮帶滾筒涂抹耐磨圖層,恢復廢舊皮帶滾筒的利用價值,而且在更換3臺圓錐破碎機襯板時,沿著圓錐外切割環下方切割,使切割環重復利用。多項修舊改造措施為公司節約資金10多萬元。
工藝完善、技術創新等措施的實施,提高了選礦車間的綜合生產能力,降低了各項工藝和設備能耗,使公司鐵精礦成本較預算節約28.58元/噸,全年為公司節約成本1400多萬元。
采訪臨近結束時,司不知主任接到了來自生產一線的電話。他來不及和筆者話別,又戴上安全帽,步履匆匆地走向了車間。望著他消瘦的背影,筆者在心底默默祝福,希望在2014年的日子里,他帶領下的選礦車間繼續發揚攻堅克難、勇挑重擔的精神,百尺竿頭更進一步,為公司及集團的快速發展做出更大貢獻。