陽城電廠發電一部兩臺給煤機同時斷煤處理:
一、 事情經過
2016年03月05日08:00,#1機組以0.6MW/min升負荷至328MW,A/C磨混煤,B/D磨貧煤,四臺磨均投自動,機組協調運行方式。
08:30,負荷升至300MW時,D1給煤機斷煤信號發出,派巡檢就地檢查,視窗觀察給煤機內返粉嚴重,就地活動上閘板,敲打D1給煤機落煤管;
08:38,D2給煤機發斷煤信號,磨煤機料位不斷下降,筒體壓力逐漸降低。立即聯系另一名巡檢就地活動D2給煤機上閘板,敲打落煤管、原煤倉等部位。聯系輸煤專業給1D磨原煤倉緊急上煤并通知鍋爐班,匯報值長,申請降負荷至270MW。
08:45 D1給煤機開始陸續下煤。
08:55 D1給煤機處理正常,D磨料位逐步恢復正常。
14:12 D2給煤機處理正常。
二、原因分析
1. 給煤機上閘板未全開,落煤管斷煤;
2. 1D磨原煤倉走空斷煤(當時料位顯示454t,有可能料位顯示不準確);
3. 1D磨所上原煤濕度較大,原煤倉或者給煤機上部落煤管棚煤;
4. 1D磨原煤倉漏斗、給煤機上閘板、落煤管等處有較大煤塊或異物堵塞,無法正常落煤。
三、處理過程
1. 巡檢就地檢查D1機煤運行正常,視窗觀察給煤機內返粉嚴重,敲打落煤管是空心確認是斷煤。將兩臺給煤機解除自動,手動調整D2給煤機出力,維持磨煤機正常料位。
2. 當兩臺給煤機同時斷煤后,立即聯系兩名以上巡檢就地檢查給煤機運行情況,敲打落煤管及原煤倉等處,活動上閘板,保持給煤機運行。同時聯系鍋爐班緊急處理,設法疏通棚煤。
3. 聯系輸煤專業給1D磨煤機原煤倉緊急上煤。
4. 恢復爐前燃油系統至正常運行方式,隨時準備投入油槍穩燃。
5. 由于當時負荷較高,匯報值長,申請降負荷至 270MW。
6. 將1D磨煤機解為手動,點動降低1D磨出力至21000kg/h,同時觀察其他三臺磨自動增加出力,鍋爐燃燒穩定,關閉D1、D6火嘴,減少出粉量。
7. 將磨煤機出口溫度設定值適當降低。
8. 檢查1D磨煤機密封風擋板調節正常。
四、經驗總結
1.機組正常運行中經常遇到單臺給煤機斷煤或者跳閘的情況,此時只需手動調整磨料位不要大幅擺動,待處理好之后投入自動運行即可。當兩臺給煤機同時斷煤或者跳閘后,會給磨煤機的正常運行帶來威脅,甚至會影響機組的安全運行,所以要提前做好事故預想。
2.將爐前燃油系統恢復正常運行方式,隨時準備投油助燃。
3.降低單臺磨出力時一定要注意觀察其他磨煤機是否及時增加出力,注意爐膛負壓和主汽壓力,不能點關太快,防止燃燒不穩和主汽壓力下降。
4.若兩臺給煤機同時斷煤,應保持給煤機連續運行,避免給煤機同時停運造成磨煤機保護動作。給煤機空轉轉速不宜太低(20%左右)以免突然下煤后將給煤機壓死。
5.磨煤機斷煤后,筒體壓力變化較大,出口溫度也會升高,應注意密封風擋板動作情況并控制出口溫度。
6.磨煤機斷煤后應立即降低磨煤機負荷并限制運行時間,建議不超過30分鐘。同時根據實際情況決定是否降低機組負荷。斷煤期間要嚴密監視燃燒情況和主汽壓力,控制二次風量,防止風量太大降低爐膛溫度。
7.經過分析,認為此次斷煤與D1原煤倉上部棚煤有關。因此遇到此類事故時應先聯系輸煤上煤,不可在分析煤位真假及斷煤原因上浪費時間。
8.安排專人負責脫硝、氣溫、二次風量等參數的調節。
9.維護人員在檢查落煤管及原煤倉內部棚煤情況或給煤機堵煤時,未做好相應安全措施之前,禁止身體的任何部位進入設備內部,防止發生人身安全事故。
10.此次事故處理,班組成員及時溝通協調增加就地巡檢人員,在維護人員趕來之前自行處理好一臺給煤機,為事故處理提供了充足的時間,保證了機組的安全運行。
陽城電廠由陽城國際發電有限責任公司(以下簡稱陽電一期)和大唐陽城發電有限責任公司(以下簡稱陽電二期)兩個獨立法人實體組成。兩個公司獨立經營、獨立算。