長鋼燒結廠對篩分系統實施“兩增”技術改造,使該系統故障停機時間減少了一半,為燒結礦的產、質量圓滿完成奠定了堅實的基礎。
燒結篩分系統為4號、5號燒結機共用,負責為煉鐵篩選合格粒度燒結礦,設備正常運轉時間決定了燒結礦的產、質量的完成情況。由于檢修機會少,故障停機時間增加,直接影響兩臺燒結機的產量和燒結礦產、質量。
為了有效降低故障停機時間,長鋼燒結廠對篩分系統實施了“兩增”改造。“兩增”一是增設除鐵器。利用檢修時機先在Z3-1帶安裝除鐵器,試用一段時間后又在Z3-2帶安裝第二臺除鐵器,利用磁場原理以及時清理燒結礦中的爐條、襯板,防止其進入下料斗;二是安裝雷達料位儀。去年10月份在成品倉安裝了雷達料位儀。通過在料倉頂部打孔安裝雷達料位計,并在操作室安裝顯示及報警器,并將系統接入成品控制站,根據料位的具體位置進行現場調試并確定了報警的上下限位置,運行一段時間后最終確定了合理位置。
在每個燒結礦成品倉安裝雷達料位儀后,不僅直接消除了成品C-2帶頂倉現象,同時也減輕和改善了員工的勞動強度和工作環境。近半年運行表明,篩分系統故障停機時間比原來減少了近二分之一。