今年以來,神寧集團大武口洗煤廠依靠科技攻關,改變傳統的原煤入料方式,將原來的刮板輸送機入料方式改為噴水入料方式,提高了時間利用率,入洗量由原來的平均每小時320噸提高到每小時350噸,年增加經濟效益1200萬元。
一直以來,該廠采用三產品重介旋流器為主的分選工藝,利用刮板輸送機將原煤潤濕后輸送到旋流器進行分選,在使用中發現潤濕效果差,入料不均勻,由于卸料不徹底,塊狀物或木板擠入鏈輪導致鏈脫軌或竄位、掉槽、拉斜以致損壞槽體的現象頻繁發生,使刮板鏈更換頻繁,影響正常生產,致使時間利用率始終無法提高,并在日常維護中,消耗大量的人力、物力,同時存在較大的安全隱患。為此,該廠組織技術人員進行研究、設計,通過反復試驗,成功摸索出采用噴水入料方式代替輸送機的入料方式。通過在原煤皮帶落煤點下方設四道噴水管噴出循環合格介質,將原煤沖散,利用噴水的流量和壓力對原煤進行潤濕,并推動煤水混合物流入旋流器入料口,既節省了錨鏈刮板的更換與維護費用,消除了錨鏈脫軌導致的安全隱患,同時解決了重介旋流器生產系統的“瓶頸”問題。