今年以來,面對煤炭市場持續低迷等嚴峻形勢,范各莊礦準確把握領軍型礦井建設的工作定位,優化頂層設計,創新思維模式,積極應對挑戰,奮力攻堅克難,成為開灤唐山本埠首家全員效率千噸礦井。
該礦突出技術創新驅動,針對綜采工作面皮帶輸送機機尾常規伸縮方式工效較低的實際,他們全面推廣應用自移式皮帶輸送機機尾,有效提高了工作效率。同時,圍繞制約運輸提升系統提效的瓶頸,實施新主井底低壓供電系統改造、新副井下井口罐道改造以及老主井接受倉改造等技改工程,其中,僅老主井接受倉改造工程完成后,單位時間內提升效率就提高了4.4%。
同時,該礦充分發揮礦井生產、提升、運輸以及存儲等系統優勢,結合自產煤炭賦存條件和產品質量實際,優化重點銜接區域設計方案以及施工工藝,充分發揮3123、2529等骨干工作面產能優勢,強化薄煤層工作面儲量挖潛。狠抓技術管理和現場管控,以壓縮無效工時、提高作業效率、實現減線減面為導向,積極探索“彈性時間、訂單生產”工作法,進一步優化回采作業流程,推進勞動組織革新,最大限度減少輔助作業時間,提高有效作業時間,穩步提高原煤生產效率。
在對勞動組織和生產制度、技術裝備的優化工作中,該礦從理順組織架構和再造業務流程入手,強化職責統一,構建大部制,立足理順業務流程,合并、減少中小餐廳、更衣室夜班等崗位,減少后勤用工人員。同時,該礦優化生產制度和環節,對掘進巷道達到180米左右、符合安裝皮帶要求的,及時安裝皮帶;將掘進與回采單位盡量安排到同一區域施工,共用一個出煤、運料系統,并推廣應用集中控制監測系統,僅3571一個工作面,就減少用工9人。同時,在工作過程中,對生產設備不斷進行改進,自主研發了履帶式超前支護車、支架組裝平臺等設備,有效提高了安全性能和工作效率。通過這些措施的實行,該礦在今年6月底實現雙過半的同時,達成了年初制定的全員效率千噸礦井的建設目標。