中鋁連城分公司500千安炭素事業部成型機振動給料機為進口設備,今年6月份以來頻繁出現故障,僅一周之內就出現8次停機,無法正常生產,直接威脅到成型區域生產任務的完成。

振動給料機的備件都是進口的。長期以來,進口備件價格高,通常是國產備件的5-6倍,采購周期長,造成資金占用大,效率低下,受制于人,也推高了炭素產品的制造成本。
發生故障后,雖然檢修人員連軸轉,日夜搶修,甚至從同行企業借來備件,但由于借來的備件也是維修過的,維修精度不夠,不能保證正常使用,故障頻繁,使生產處于高風險狀態。
“難道我們對進口設備就束手無策了嗎?我們不信這個邪,我們要嘗試國產化改造,徹底擺脫被動局面。”在設備技術分析會上,500千安炭素事業部總經理汪建武斬釘截鐵地說。為一勞永逸解決備件對生產的影響,徹底擺脫對進口備件的依賴,事業部組織檢修區域工程技術人員經過現場勘查,反復論證,精心設計了一臺新的以振動電機為激振源的給料機。他們現場測量、繪制圖紙、計算負荷,精心選配電機和變頻控制單元,自己加工制作輸料料斗,成功完成了給料機的國產化改造。
這項國產化改造完成后已使用將近一個月,截止目前再有沒出現任何故障。成型給料機完成改造后,達到了以下效果:一是改造后振動電機由變頻器控制。根據現場生產情況可以調節激振力,達到振動平穩、工作可靠;二是可隨時改變和控制流量,調節方便穩定;振動電機為激振源,噪聲低,耗電小,調節性能好,無沖料現象;三是結構簡單,運行可靠,調節安裝方便;四是改國產化造后,出現問題備件易采購,不會對生產造成大的影響。
據測算,此次改造包括購置振動電機、制作輸料斗、配備變頻控制單元等費用總計不過16500元,而一套原裝進口給料機價值在37萬元左右。通過這樣一次改造,節約備件費用30萬多元。