在2017年中國質量協會有色金屬分會舉辦的QC成果發布會上,安徽銅陵有色天馬山黃金礦業公司申報的“提高碎礦產品粒度合格率”課題榮獲行業級優秀發表獎。
據悉,該公司井下礦石經選金車間碎礦系統三段破碎后,由皮帶運輸到各細礦倉,年處理硫金礦石28萬噸。由于受多種因素制約,其實際碎礦產品合格率為91.1%,低于集團公司考核的95%要求。為此,該公司組成QC小組進行技術攻關,通過半個多月查看報表、現場檢測、考察論證和綜合分析,確定出破碎機過鐵頻繁、破碎比分配不合理、振動篩篩分效率低“三個”要因。為此,該公司通過加大考核要求,減少鐵器等雜物進入生產系統,并在中碎、細碎給料皮帶加裝除鐵器,明確“多碎少磨”降低碎礦最終產品粒度,嚴格控制粗碎、中碎、細碎排礦口尺寸,保證下道工序運轉正常。
針對現場振動篩篩分分級效率不高的“癥狀”,小組成員從物料性質、振動篩運行參數、給料厚度、頻率等影響因素討論研究,采取適當降低篩面傾角,由原有18度角調整為現在的15度角,從而延長了物料在篩面的停留時間;控制物料水分含量,除了粗碎洗礦脫泥用水、除塵用水外,其他皮帶首輪沖洗水改裝清掃器。此外,QC小組成員還多次討論研究決定,對篩孔形狀改造改16毫米條形篩孔改為現在的上端為16毫米、下端為18毫米的喇叭狀篩孔,有效保證了合格礦粒在進入篩孔后能及時排出。
經過3個月試驗運行,公司不僅碎礦產品粒度合格率平均達96.17%,而且球磨機實際處理量提高了1.23噸/小時,每年降低生產成本97.4萬元。同時,公司還通過技術攻關減少了故障停車次數,減輕了工人勞動強度,為磨礦浮選作業、各項經濟技術指標提高,打下了堅實基礎。