近日,峰峰集團大淑村礦選煤科創新制作磁選機噴水裝置,提高了產品質量,實現了節能減排,每月節約成本15萬元。 磁選機是回收介質的重要設備,磁選機在運行過程中,通過磁力將礦漿中的磁性礦物吸引到滾筒表面上,并隨著滾筒一起旋轉,脫離磁場作用后在重力、刮板作用下,排出機外,而非磁性物料從尾礦口排出。重介選煤生產過程中,重介質損耗是企業的主要經濟技術指標,其中脫介和磁選這兩個環節直接關系到重介質技術損耗的高低,保證設備的回收效率是降低介質消耗的有效途徑。 現場實際生產過程中,由于精礦刮板無法刮干凈殘留在滾筒上的磁性礦物,磁性礦物和非磁性礦物會隨著滾筒的轉動從尾礦口排出,這樣就會在后期的生產中增加介質消耗。該科技術組經現場觀察分析,在精礦刮板上方安裝一排噴水管,這樣能把精礦刮板沒有刮干凈的磁性物料沖下來,排入精礦口,提高了磁選機的回收率,又能使磁性礦物快速回到合格介質桶中,循環使用,節約了成本。 改造后,不僅指標穩定,還大大提高了介質的回收率,節約了維修和成本。