2019年,芙蓉公司圍繞“扭虧脫困”決戰年工作主題,突出洗選增效、提質增收工作重點,近期完成的敘永煤礦洗煤車間浮選技改收到實效,通過增加浮選系統,回收約35%的精煤泥,實現提質增收約50元/噸,每年可增加效益170多萬元。
進入2019年,敘永煤礦因采區變化,原煤煤質下降,因原有洗煤車間選煤工藝采用分級入洗、-13mm末煤旁路摻入洗混煤產品,洗混煤發熱量3000大卡/千克左右,洗選效益較低。為保障礦井效益提升、高質量發展,芙蓉公司與敘永煤礦研究論證后,決定調整工藝參數,將馳張篩板孔徑調整為10mm,提高入洗煤量比例,洗混煤熱值提高到3500大卡/千克以上,經濟效益明顯得到提高。同時,也帶來了問題,因增加入洗煤量造成進入跳汰系統煤泥量增大,煤泥水處理系統能力不能滿足生產需要,造成洗水濃度大幅度增加,斗提機、精煤篩、離心機均不能有效脫水,加上泥煤粘性較大,壓濾后水分高、品相較差,雖然具有一定熱值但單獨銷售仍然存在困難,只能占用煤坪場地進行放置。為此,芙蓉公司組織多次方案討論及外出考察學習,確定增加煤泥浮選系統,這樣既能增加煤泥水系統的處理能力,徹底解決洗水濃度過高的問題,又能回收煤泥中的精煤摻入產品中銷售,提高洗選整體經濟效益。
敘永煤礦洗煤車間浮選系統設計處理煤泥3.3萬噸/年,每小時入選煤泥6.25噸,主要設備含XJM8/4型浮選機1臺,GXMZ200-125型精煤壓濾機1臺,配套鋼結構廠房、泵、藥劑攪拌桶等設備設施,建設工期1個月,概算投資193萬元,于2019年2月底建成投入運行。通過技改后,壓濾精煤泥摻入洗混煤中銷售,尾煤泥進入原有煤泥系統進行沉淀壓濾,浮選后可回收約35%精煤泥,有效解決了洗煤車間煤泥水處理系統能力不足的問題,降低了洗水濃度。同時,精煤泥摻入洗混煤作為產品銷售,使煤泥實現提質增收約50元/噸,每年可增加效益170多萬元。
浮選系統的建設、投用,優化了煤炭洗選工藝,提高了洗選經濟效益,不僅夯實了敘永煤礦建設“經濟型、效益型”礦井的基礎,也為芙蓉公司“扭虧脫困、做精做優煤炭主業”注入了新動力。