今年以來,高橋石化設備系統結合生產實際應用新技術,不僅提高了設備運行效率,而且降低了設備運行成本。
在80萬噸/年連續重整裝置氫壓機上增設賀爾碧格HydroCOM氣量調節系統。原電機功率3080千瓦,壓縮機回流損失大。增設賀爾碧格HydroCOM氣量調節系統后,每小時可節電1000千瓦以上,降低成本400萬元/年。
在1號催化煙機入口蝶閥上應用REAX電液執行機構。此電液執行機構集電動操作的簡易性,液壓動力、固態電子的可靠性,以及操作的靈活性于一體,既達到煙機入口蝶閥1秒鐘快關的要求,又克服了常規液壓系統機泵常開、現場動力油泄漏點多的弊端。
3號催化氣壓機組調速系統節能改造后,電子調速系統比原系統更安全可靠,既能實現恒速運行發電,平衡煉油板塊中壓蒸汽,又能降速運行達到節電效果,降低成本200萬元/年。
在煉油四部22臺換熱器管束上安裝超聲波除垢裝置。該除垢裝置利用波導發生器產生的超聲波,防止換熱管內的污垢凝聚,提高傳熱效率,減少管束腐蝕。
積極與國內廠家開展技術交流,改用FEP+PTFE特富龍材料對丁苯橡膠裝置后處理振動篩、流化床設備進行涂層,有效地解決了涂層易脫落粘膠問題。
在電氣專業推廣應用備用電源自動快速投切裝置。10月份,完成技術交底工作并確定了最終方案。11月份,在煉油2號110千伏變電站投用。煉油板塊其余總變電站計劃于明年上半年完成該項目,這將大大提高煉油板塊電力系統抗晃電能力。