一、研究背景
701#帶式輸送機(jī)為河南能源化工集團(tuán)永煤公司新橋選煤廠末原煤輸送轉(zhuǎn)載設(shè)備,物料主要來自303#分級(jí)篩下溜槽。隨著礦井煤質(zhì)的變化,容易發(fā)生以下問題:當(dāng)粘度較大的物料從303#下溜槽下落時(shí),易造成溜槽堵塞;當(dāng)落料量大時(shí),易造成701#帶式輸送機(jī)壓死;當(dāng)物料水分較高時(shí),易使皮帶與滾筒之間摩擦力降低,造成皮帶打滑。以上現(xiàn)象不但對(duì)正常生產(chǎn)造成很大影響,而且在處理過程中勞動(dòng)強(qiáng)度大。為解決此問題,廠工程技術(shù)人員結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,設(shè)計(jì)了溜槽智能監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。
二、主要內(nèi)容
一是設(shè)計(jì)安裝帶式輸送機(jī)物料檢測(cè)裝置,通過監(jiān)測(cè)物料高度來判斷是否超重;
二是分別在輸送機(jī)機(jī)尾溜槽和溜槽中部安裝壓板式溜槽堵塞檢測(cè)器,監(jiān)測(cè)溜槽下部和中部是否堵塞;
三是在機(jī)尾滾筒處設(shè)計(jì)安裝速度監(jiān)測(cè)器,通過自動(dòng)運(yùn)算,計(jì)算皮帶速度;
四是設(shè)計(jì)安裝智能控制箱及運(yùn)行程序,將物料檢測(cè)裝置、壓板式溜槽檢測(cè)器、速度檢測(cè)器等信號(hào)接入控制箱,通過PLC判斷是否發(fā)生故障;
五是將監(jiān)測(cè)系統(tǒng)與上游301#閘板互動(dòng),發(fā)生故障后,301#閘板全部打開,物料不經(jīng)303#分級(jí)篩全部進(jìn)入304#刮板輸送機(jī),故障消除后閘板自動(dòng)恢復(fù)原位。
三、主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)
1、由PLC模塊、語音控制器、各種檢測(cè)裝置等組成,運(yùn)行可靠安全;
2、通過語音控制器進(jìn)行報(bào)警,能夠準(zhǔn)確及時(shí)地向崗位人員反映故障;
3、與上游閘板互動(dòng),發(fā)生故障后,可及時(shí)調(diào)整工藝,減小事故影響;
4、通過文本顯示器記錄各種故障次數(shù),系統(tǒng)調(diào)試和故障查詢較方便。
四、效果評(píng)價(jià)
該監(jiān)測(cè)系統(tǒng)應(yīng)用后,實(shí)現(xiàn)了溜槽堵塞、輸送機(jī)壓死、皮帶打滑的提前預(yù)警,最大程度地將生產(chǎn)問題消滅在了萌芽狀態(tài),即使發(fā)生事故,亦可通過自動(dòng)調(diào)整將事故影響降至最低,降低了工人勞動(dòng)強(qiáng)度,提升了現(xiàn)場(chǎng)自動(dòng)化水平,在各選煤廠具有廣闊的推廣前景。