日前,金陵石化環保項目2號催化裂化煙氣脫硫脫硝裝置,經過三天的標定,證實裝置運行穩定,環保效果顯著。煙氣脫硫脫硝后SO2濃度平均17.1毫克/立方米,NOx濃度平均為75.2毫克/立方米,均低于設計值100毫克/立方米。
該公司2號催化裂化煙氣脫硫脫硝項目,由中石化自主設計,2015年4月正式投運,經過半年多的運行,已進入穩定生產階段。為驗證運行效果,該公司煉油一部對裝置進行首次標定。
標定數據顯示,煙氣脫硫后SO2濃度平均為17.1毫克/立方米,最高值為57.4毫克/立方米,遠低于設計值100毫克/立方米,平均脫硫率為97.6%,高于設計的脫硫率93%。煙氣脫硝后NOx濃度平均為75.2毫克/立方米,最高值為90.4毫克/立方米,低于設計值100毫克/立方米。煙氣除塵部分,脫后粉塵濃度平均為6.2毫克/立方米,最高值為9.9毫克/立方米,遠低于設計值30毫克/立方米,除塵率96.5%,比設計值75%高出21.5個百分點。而產生的外排高鹽水PH值6~9,懸浮物小于70毫克/升,平均COD小于60毫克/升,均達到環保和設計要求。
結果也表明,裝置多項指標達到或超過美國BELCO公司設計的同類型裝置水平。
中國石化股份有限公司金陵分公司、中國石化集團金陵石化有限公司合稱金陵石化,公司組建于1982年,主要從事石油煉制及石化產品的加工生產和銷售,主營業務煉油可追溯至上世紀五十年代,是國家"一五"重點項目。公司原油加工手段齊全,生產技術力量雄厚,是我國第三大原油加工基地和最大的清潔汽油、航煤生產企業,同時也是亞洲最大的洗滌劑原料生產基地。公司現有原油綜合加工能力1800萬噸/年,擁有煉油、芳烴、熱電、烷基苯等先進生產裝置60余套,主要裝置均采用世界最先進、最成熟的工藝和控制技術,技術經濟指標全面達到國內領先水平和國際先進水平,在華東及沿江地區石化產業布局中占有重要位置。