近年來,由于經濟下行、產能過剩、環保增壓等多方面因素影響,成本競爭、降支增效和清潔生產已成為電石生產企業求生存、謀發展的必經途徑和重要保障。北元集團錦源化工公司將節能環保和降本增效作為重中之重,不斷加強工業“三廢”綜合治理工作,努力改善生產生活環境,提高綜合效益。
2015年初,在開展同行業對標學習活動時,該公司技術人員首次接觸到一種裝置,可以在不使用任何添加劑的條件下,通過機械壓力將白灰面壓制成具備一定強度的白灰球,實現白灰面完全回爐利用。“取經”歸來,公司通過取樣對比、技術分析,并進行了可行性研究,制訂了引進白灰成球裝置的方案。經過近4個月的施工和工藝改造,該裝置近日調試正常并正式投用。
但過去,在電石生產過程中,因裝卸運輸、機械碾壓、自然風化產生的原料粉面占進場原料的10%-15%左右,冶煉生產時為增加爐膛內的透氣性,會將原料粉面篩除,僅使用一定粒度的塊狀原料。錦源化工電石裝置設計產能為50萬噸/年,達產后每日產生的石灰面近300噸,此前,該公司的做法是將白灰面直接低價外銷,不但不利于降低電石生產成本,而且還易造成環境污染,白灰成球裝置將扭轉這一局面。
據悉,該裝置每天可加工處理白灰面220噸左右,完全可滿足公司產生的白灰面就地消化處理的需求,避免了白灰面造成的環境污染。目前,公司自產白灰的成本約215元/噸,而白灰面外銷價格僅為90元/噸左右,按照平均每天處理200噸的灰面數量,以全年運轉300天計算,每年降低電石原料成本約750萬元。