峨口鐵礦磨選系統歷經多半年的自動控制改造現已接近尾聲,11臺老式球磨機舊貌換新顏,通過自動控制改造實現智能變身,滿足了降本增效快節奏的要求,帶來了多重效益。
未行改造前,11臺舊系列球磨機部分主軸承使用靜壓軸瓦,使用老式電磁繼電器油壓保護,但溫度、油流監控等功能均缺失。部分動壓球磨機液壓潤滑系統基本處于無任何保護狀態,油站原有功能只能滿足球磨機基本運行條件,日常運行均靠各級點檢人員嚴防死守,不能有效避免設備事故的發生,不僅設備故障率較高,人力資源也占用多。
為了解決生產與效益、成本之間的矛盾,該礦下大力氣將項目改造列為全年重大改造任務,傾全力投入實施,以控制模型設計、PLC 系統選型為軟硬件支撐,將需要監測的球磨機運行數據引入自動控制系統,相應進行了液壓站控制等改造,相關設備實現遠程監控和連鎖保護。
通過該智能系統運行,設備預知維修作用得到更好發揮,故障成本大幅減少。此舉打破了磨選作業區30年的運行模式,為崗位優化創造了條件,崗位工由53人減少為32人,減下人員補充到外協回歸后崗位。職工24小時值守變為每3 小時一次的巡檢,勞動強度明顯降低,噪聲危害大大降低,磨選系統智能變身為該礦帶來多重效益。