5月初,通過公司領導及亞克斯選礦廠組織落實,磨前預篩分系統安裝完畢后于5月15日試機,至5月18日調試正常運行。

此次磨礦系統技改主要針對原礦中細粒狀(負200目)礦物提前篩分,促使此部分合格粒級礦物不通過磨礦設備,直接進入浮選系統,達到降低磨礦動力及磨耗成本的目的。
細粒礦物繼續進入磨機造成不利因素
造成磨礦設備產能負荷增大及礦物過磨現象;設備襯板、鋼耗等磨損增大;合格粒級礦物進入磨機造成礦物研磨過細,導致泥化促使金屬礦物可浮性降低。
提前預篩分產生的效益
合格粒級原礦不需要再次進入磨機研磨,按照2017年生產任務132萬噸,其中細粒(負200目)合格粒級占8.7%,全年累計篩分11.48萬噸左右細粒原礦無需進入磨機設備,按照球磨機每小時消耗3300度電,每度電為0.508元計算,全年可節約92萬元磨礦動力費用。

按照每噸礦石消耗0.35千克的鋼球計算,11.48萬噸礦石需要消耗40噸的鋼球,每噸鋼球為7500元,可節約30萬元左右鋼球磨損費用。
由于合格粒級原礦占全年生產原礦的8.7%,每月接近1萬噸原礦(負200目)預先篩分后不通過磨機,磨機有效研磨空間增大,處理能力對應提高,月產能提高遠遠不低于1—1.5萬噸原礦。
雖然試機運行截至目前時間較短,但通過這次設備系統技改,選礦廠生產處理能量得到了有效提高,并且磨礦動力成本及鋼球磨耗成本將必將成為降低趨勢,節能降耗目的高調展現。