“這個(gè)盆倉改造前,2號(hào)煤與9號(hào)煤很容易混流,改造后,兩個(gè)煤種分類存放,大大提高了經(jīng)濟(jì)效益……“2月5日,筆者在冀中股份云駕嶺礦洗煤廠對(duì)盆倉改造實(shí)現(xiàn)多煤種分類洗選工藝進(jìn)行了解。
他們堅(jiān)持以“科技創(chuàng)新,節(jié)支降耗”為理念,不斷適應(yīng)市場(chǎng)環(huán)境,從洗選工藝入手,實(shí)施精煤戰(zhàn)略,結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際,制訂了一系列技術(shù)改造方案,不僅降低了生產(chǎn)成本,取得了豐碩的成果,累計(jì)創(chuàng)效千萬余元。針對(duì)原來2號(hào)煤與9號(hào)煤在同一盆倉內(nèi)易污染,影響煤質(zhì)的實(shí)際情況,該礦通過改造原煤轉(zhuǎn)載運(yùn)輸線,在盆倉安裝多點(diǎn)落煤裝置,加固增高鋼結(jié)構(gòu)隔墻等工藝,增加了倉容量,實(shí)現(xiàn)了2號(hào)和9號(hào)煤的自由切換,解決了2號(hào)煤和9號(hào)煤的頻繁轉(zhuǎn)換造成精煤污染,以及對(duì)跳汰工作參數(shù)調(diào)整,為同一洗煤系統(tǒng)入洗2號(hào)和9號(hào)煤創(chuàng)造了條件,滿足了9號(hào)原煤的全入洗,年創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益1926.7萬元。
針對(duì)9號(hào)原煤矸石量大,煤矸分揀繁雜的特殊情況,該礦對(duì)手選矸石系統(tǒng)進(jìn)行技改,不僅降低了職工勞動(dòng)強(qiáng)度,而且創(chuàng)造了良好經(jīng)濟(jì)效益。通過將漏煤斗和漏矸斗共用的落料倉,中間加裝翻板的方式,實(shí)現(xiàn)煤、矸分流通道自由切換,當(dāng)原煤含矸量低時(shí),工人在手選皮帶上揀矸,將矸石通過矸石斗子排到矸石倉中;當(dāng)原煤含矸量高時(shí),工人改為人工揀煤,將煤通過漏煤斗排到煤倉中,減少了矸石污染煤現(xiàn)象,大大降低了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,提升了選矸系統(tǒng)的裝備自動(dòng)化,年創(chuàng)經(jīng)濟(jì)效益360萬元。
為解決原煤倉內(nèi)壁粘結(jié)大量原煤,造成煤倉有效存儲(chǔ)量不斷減少的問題,該礦在原有緩沖倉底部增加了一部給煤機(jī),釋放緩沖倉內(nèi)的煤炭,處理了多年積存在煤倉內(nèi)的原煤,處理積煤約1300噸左右,事故倉容積增大近一倍,年創(chuàng)經(jīng)濟(jì)效益345萬元。此外,該礦還自主改造了濃縮池底流泵技術(shù)、矸石篩篩板工藝、大大提高了9號(hào)煤中煤回收率和9號(hào)煤入洗比例,截至目前,該礦各項(xiàng)技術(shù)改造項(xiàng)目均已完成,帶來直接經(jīng)濟(jì)效益3000萬余元,產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高,各項(xiàng)耗能不斷降低,為企業(yè)增收節(jié)支、挖潛增效做出了巨大貢獻(xiàn)。