濕粉處置,一直是困擾砂石骨料行業濕法生產工藝的一大難題。今年以來,浙江交通集團交通資源集團浦新礦業公司進一步激發“黨建+”紅色引擎,深入開展濕粉制磚項目研究,實現了資源利用率進一步提升,目前每日可穩定出運500噸濕粉用于制磚,濕粉制磚項目取得新的突破。

為了有效緩解因濕法生產工藝導致的濕粉堆積處置問題,公司充分運用“黨員+項目領辦”平臺,黨員干部主動領辦濕粉制磚項目,與業務骨干成立聯合攻堅隊,“點對點”跟進項目研究進度,組建調研組赴蘭溪市驊騮黃磚瓦廠、浙江浦江江合新型建筑材料有限公司等多地開展專題調研,圍繞濕粉資源化綜合利用的困境與技術前景等方面進行實地研究,精準把握研究方向。為確保項目研究取得實效,公司聯合攻堅隊提出了多個研究方向,同時加大對濕粉各項指標的實驗檢測力度,最終提出了更經濟可行、處理效率更高的濕粉制磚方案。
在公司黨員先鋒的帶領下,通過不斷優化制磚配方,調整技術工藝,最終確定最優配合比,成功以1:2的配合比制成燒結空心磚。目前,各項技術指標均滿足國家規范GB13544-2011《燒結多孔磚與多孔砌塊》的要求,已累計通過蘭溪市驊騮黃磚瓦廠消耗處理10000余噸濕粉,成品燒結空心磚目前已經銷往杭州、上海等地的建筑公司,進一步提升了資源利用率。
本次項目研究工作不僅為企業帶來了經濟效益,也進一步促進了資源循環利用,推動企業可持續發展。下一步,浦新礦業公司將持續用好用活“黨建+”結對機制,深入激發技術骨干創新活力,深入踐行綠色發展理念,推動企業高質量發展。