ZFS-1000型復合正弦篩在鄒縣電廠的應用與效果
鄒縣電廠在輸煤系統設計選型中采用兩臺“T1S716型振動篩”作為輸煤系統分離設備。由于此篩適應面窄,加上鄒縣電廠燃煤品種變化頻繁,在投產至今的長期運行中經常發生積煤、堵煤、啟動困難、電動機燒毀等故障。特別是燃用洗混或煤泥時,整塊篩板的篩孔被糊死,大量煤泥涌入碎煤機,使碎煤機錘環粘成一體,使環式碎煤機長期處于過負荷運行,并多次造成320千瓦電機燒毀等重大事故。
原振動篩運行時現場噪音遠遠超出環保要求,嚴重影響職工身體健康。原振動篩功耗大,每臺篩子每年耗電17萬度,檢修周期長,費用高,僅維修費用每年就達十多萬元。
為了徹底改變輸煤系統,確保安全文明生產,93年燃灰公司成立后,公司領導、職工團結一致,積極動腦筋想辦法,調查研究,分析對比,由鄒縣電廠提供現場安裝尺寸,技術數據、工藝要求,溧陽市興隆電站輔機廠制造一臺“ZFS-1000型復合正弦篩”替代“T1S716型振動篩”。
復合正弦篩的設計原理是利用圓形滾柱與菱形滾柱有機結合,組成篩篦對物料進行篩選。它顯著的特征是利用菱形滾柱轉動產生正弦波曲線的運動軌跡,對篦上的煤層進行擾動,把煤層打松散,利用圓形滾柱的相對空間形成的篩孔對煤層進行篩選。 用兩級帶傾角的篩板組成篩體,既方便運輸,又便于起吊安裝和檢修。煤流沿有傾角的篩體流動,既節省了篩片轉動的動力又避免了堵煤、積煤和結死煤等不良現象的發生。并使煤流均布在篩板上,更有利于篩分。
六月中旬安裝完畢投運,經測試,該篩的設計出力為1000t/h,篩分率達90﹪以上,達到了篩分的目的,大大降低了環式碎煤機的負荷。復合正弦篩空載電流每臺電機測試值5.6A,滿載時測試為6.1A,經空載到滿載只耗電0.5A。與振動篩相比較,每年可節省13萬度電,且設備故障點少,運行安全可靠,維護方便,年節省維護費10多萬元。
96年鄒縣電廠對乙路設備又進行了改造,廠家對設備原有的材質及缺陷進行了很大的改進,改進后的設備更加優化了原有設備,從安裝運行到現在,除了正常維護,沒有檢修一次,既節約了大筆檢修費用,又減輕了工作強度。
復合正弦篩是集概率篩、滾軸篩、波動篩等各種篩型的優點于一體,它發揮了各篩型的優點,克服了它們的弊病,結構緊湊,造價合理,運行經濟可靠,密封性能良好。漏油、漏煤、噪音等環境污染又得到了徹底改善,檢修維護十分方便、快速,降低了勞動強度,該設備是目前一種比較理想的新型高效節能分離設備。
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