近日,河北鋼鐵集團邯鋼焦化廠熱力車間通過調整振動給料器(振動給料機)傾斜角度,并在振動給料器(振動給料機)內部增加阻尼,解決了1號干熄焦振動給料器(振動給料機)時有發生溜焦的問題。
由于長時間連續運行,振動給料器(振動給料機)內部零部件老化,支撐彈簧發生變形,造成無振幅而焦炭自流。該干熄爐設計排焦能力最大為每小時75噸,由于溜焦,實際排焦量達每小時90噸,紅熱的焦炭還未來得及與氮氣充分的交換熱量就已經從干熄爐排出,造成排焦溫度遠遠超過額定值。
該廠熱力車間通過研究振動給料器(振動給料機)工作原理,采取了調整振動給料器傾斜角度的辦法,通過現場考查,撤掉了振動給料器后部兩個支腿的墊板,使其后部下降了18毫米,從而使整體傾斜角度變小。運行觀察發現,雖然排焦量得到了一定控制,但仍然高于設計值。角度調整已到達極限,該車間又采取了在振動給料器內部增加阻尼的辦法,即增大振動給料器(振動給料機)襯板的摩擦系數,從而減緩焦炭流動。由于需要進入煤氣區作業,制定了詳細的檢修方案和安全方案。維修工用電焊將8個錳鋼條焊接在振動給料器出口的底板上,增加焦炭流動的阻力。試車證明,該辦法徹底解決了振動給料器(振動給料機)溜焦的問題,目前干熄爐的排焦量已經可以控制到每小時75噸以內,排焦溫度已降到200攝氏度以下。