今年上半年,面對生產成本和新環保法的雙重壓力,宣鋼2#回轉窯除塵系統自動運行功能的恢復顯得迫在眉睫:一方面要控制住功能恢復的成本費用支出,一方面要改變人工操作導致的除塵效率不佳。

錢英鎖正在檢查設備
■發揮專長節能耗
“你現在看到的就是我們‘PC制造’的專業工控機,跟原廠整機相比性能絲毫不差,而且幾乎沒有什么成本投入。”河北鋼鐵宣鋼檢修公司電控一車間PC2組組長錢英鎖,向筆者介紹說:“我們基層一線職工對于節能降耗最有發言權,就拿自動化控制系統維護來說,我們的優勢是控制技術,即使在很多情況下,控制技術并不像一線生產那樣產生直接看見的經濟效益,但其所產生的間接效益確是難以估量的,因為節能降耗,可以沒有直觀的成本投入,只需要一些腦細胞,就可以減少數以萬元計的成本投入,可以延長設備使用壽命、提高設備反應速度。”
■變廢為寶創效益
“這次除塵系統恢復自動控制,就是在幾乎不產生成本的條件下,達到了降低人工勞耗、提高作業效率目的。”對于這次節能降耗改造,錢英鎖他們最得意的是“自制”系統工控機。
2#回轉窯除塵系統,長久以來一直處于人工手動狀態,一次操作要完成10道程序,不僅繁瑣,而且效果也不理想。生產車間提出:恢復自動控制功能,既要降低人工勞耗,也要適應環保要求。車間提供的DELL并不能與程序備份鏡相匹配,為了盡快恢復功能,降低成本,錢英鎖他們將三臺已經淘汰的電腦,用一周的時間拼裝出兩臺工控機,經測試,這兩臺“PC制造”的工控機,能完全符合2#回轉窯除塵系統使用要求。有了硬件支持裝程序測通訊,大家很快就讓除塵系統恢復了自動控制功能。崗位工人只要輕點鼠標,10分鐘即可完成整套除塵動作。這一技改完成后,僅電腦這一項就節省備件費用近2萬元,而其所產生的環保效益和降低的人工勞耗等間接效益更是相當可觀。