7月9日,榆家梁選煤廠在1#水洗粗煤泥系統成功安裝了自主設計的弧形篩,這一改造不僅使粗煤泥水分降低7%,全年商品煤利潤預計增加454萬元,還大幅降低了廠房噪音,節約了電能和材料的消耗。

改造前,該廠1#水洗系統粗煤泥脫水設備僅有1臺高頻篩。該臺高頻篩同時承擔著全廠各區域清掃水回收和污水廠打泥,共計有8處來料。正常生產時,由于入料濃度低,來料不穩定,造成粗煤泥水分偏高。當有3處以上同時來料時,會導致高頻篩超負荷,出現跑水現象,需要現場崗位切換閥門來控制,且管路中安裝閥門、逆止閥,常常造成管路堵塞,需要人員疏通管道,費時又費力。

針對這一疑難雜癥,該廠技術人員現場“會診”,反復研究,提出在高頻篩篩后加裝弧形篩的好辦法。該裝置是由入料箱、弧形脫水篩面、篩下溜槽、支撐調節支架及附屬管路組成。粗煤泥系統主物料從入料箱頂端給入,其余來料從側面給入,有效避開各管路互串互頂。經過一段時間的使用效果測試,加裝弧形篩后凸顯出三大優點。一是物料經過弧形篩預脫水后進入高頻篩處理,不僅徹底消除了跑水現象,而且保證了高頻篩物料入料濃度大于50%,使得粗煤泥水分降低7%,商品煤加權發熱量提高5.5kcal/kg,全年商品煤利潤預計增加454萬元。二是減少了高頻篩啟停頻次,全年預計節約電能及材料消耗費約12萬元。三是管道直通入料箱,消除了管路堵塞隱患,減輕了人員作業強度,降低了停車檢修時廠房噪音。
該廠維修鉗工朱登華對此項改造贊不絕口,他表示:“以前檢修高頻篩時,因來料不確定,時常自動開啟,噪音較大。現在有了弧形篩預脫水,大大降低了高頻篩啟停頻次,噪音降低了,作業時心情也更加舒暢了!”