上灣選煤廠篩分車間202原煤分級篩型號為10*20SD,該篩機傾角過大,長度較短,入料段角度達34°,部分煤塊從進入篩機到篩前出料僅需2-3s,多數煤塊在篩面上為跳躍式通過,導致原煤分級效果很差,部分細粒煤未經完全透篩直接進入分選系統,造成煤泥產生量增加,煤泥處理成本增加,制約生產效率提升。

上灣選煤廠通過現場測繪,委托神東設計院設計,積極組織現場施工安裝,共計用時90天時間,實現了用一臺SLO4373篩機代替原先的康威德10*20SD篩機。

改造后篩機寬度由3m增加至4.3m,長度由6m增加至7.3m,篩分面積是原篩機的1.7倍,且坡度由34°降至25°。
一是煤質提升:分級效率提高由75%提升至92%;煤泥量降低20%;入洗率提升1.5%;商品煤發熱量7.2kcal/kg,提質效果明顯。
二是效率提升:解決溜槽堵塞問題,系統整體處理量提高200t/h,生產系統穩定性、連續性增強。
三是成本降低:原煤錯配率降低,煤泥產生量減少,煤泥處理成本降低。改造后篩分車間設備使用數量減少,可退出功率132KW、75KW刮板機各1臺,功率37KW原煤分級篩1臺,功率累計減少244KW,節約了電費,減少了設備維護量。
上灣選煤廠通過對202原煤分級篩的改造,實現一舉三得,效果顯著!