山西晉鋼煉鐵二廠料場塊礦滾筒篩的日均篩分量約2500噸,同時為四座高爐供應塊礦。隨著使用年限的增加,滾筒篩各零部件磨損比較嚴重,停機維修頻率不斷增加,已影響到塊礦的篩分工作,需要對滾筒篩進行整體更換。

廠部領導與公司供應部積極溝通后得知,如果外包制作和安裝,費用約為35萬元。為積極響應公司降本增效的號召,降低生產成本,經過慎重討論后,煉鐵二廠高爐決定自主制作滾筒篩,并明確了相關科室和車間的分工及職責:設備科負責滾筒篩的測量繪圖、申報制作材料及協調機加工車間進行加工,機電車間維修工段利用生產間隙組織技術骨干進行組裝調試。
目前,塊礦滾筒篩的制作已進入最后的組裝階段,預計4月中旬進行調試。制作中,維修人員還根據滾筒篩日常的運行情況進行了改進,投入使用后,將有效降低維修頻率,延長滾筒篩的使用壽命。據統計,此次自制滾筒篩各項費用控制在10萬元以內,節約成本近25萬元。
西晉鋼是集鋼鐵生產、銷售、物流、原輔經營一體的鋼鐵聯合企業,主要產品有“興晉鋼”牌高速線材、盤螺、混凝土用熱軋帶肋鋼筋。產品榮獲“中國馳名商標”、“國家冶金產品實物質量金杯獎“、”上海期貨交易所交割品牌”,廣泛用于國家各項重點工程。