新礦集團良莊礦業公司牢牢把握新舊動能轉換機遇期,緊緊抓住洗煤創效源頭,通過技術改造、設備升級、系統優化,不斷完善洗煤工藝,降低煤泥、中煤發熱量,進一步提高精煤產出率,不斷推進洗煤創效再深入。
抓效益,技術改造托底。針對洗煤廠煤泥重介分選工藝存在的分選效果差、產品質量不穩定的實際情況,該公司與山東科技大學合作,對洗煤廠粗煤泥分選系統進行改造。采用新型三錐角水介質旋流器,對溢流管插入深度進行調節,實現了對粗煤泥的有效分選。在降低中煤發熱量的同時,既解決了精煤流失問題,又將重介入洗密度由原來的1.38提升到1.50,洗選精煤產出率增加1.9%,末精煤產出率增加3.9%,年可增加收入近7000余萬元。
抓關鍵,嚴控煤質提效。精煤是效益提升的關鍵點,該公司在保證煤質滿足用戶需求的前提下,通過精細調節藥劑添加量控制模型,精確計算浮選藥劑添加量,確保煤泥發熱量控制在合理范圍,浮選抽出率提高2.4%,年增加洗煤效益約500萬元。對浮選入料的煤質進行實時監控,不定期抽查煤質,最大限度地提高了浮選精煤的產出率。“通過對浮選工藝的優化,真正實現了煤泥中精煤的‘吃干榨凈,顆粒回倉’。”該公司洗煤廠技術主任孫中虎講到。
抓細節,多措并舉降本。該公司以“峰谷分時”為主要抓手,進一步降低生產成本,提高生產效率。統籌協調生產與設備維修,采取集中生產、統一檢修的工作模式,從而實現了選煤設備的高效運轉,大大降低了洗煤運行成本,同比節約電費3萬余元,同比降低了2.3%。在此基礎上,嚴格落實《廢舊材料回收與修舊利廢管理辦法》,堅持能修復利用的絕不投入新材料,出臺多項措施鼓勵職工修舊利廢,今年以來,該公司洗煤廠通過回收、修復、再制造,節約材料費用約20萬元。