邢臺礦洗煤廠積極開展勞動競賽,組織全廠干部職工不斷探索鉆研新技術、新工藝,向創新要效益,用創效謀發展,取得不俗業績。 該廠通過優化重介旋流器結構參數,解決了B系統重介旋流器二段易堵塞,中煤帶煤高的問題;通過更換新型水力分級旋流器,減少了粗煤泥分選過程細泥夾帶情況,將粗煤泥尾礦灰分從55%提高至65%,兩者合計可提高精煤產率約0.7%。經濟效益極為明顯。 調整了A系統浮選入料性質,將原有走向浮選入料的粗煤泥弧形篩篩下水改到A系統煤泥水桶中,實現了粗煤泥分選系統的閉路循環。通過長時間的觀察,這部分物料在粗煤泥分選系統中能夠得到有效的分選,從而在未增加精煤損失的前提下,減少了浮選入浮量,實現了浮選藥劑消耗量“五連降”。 同時對通過運用二次浮選工藝解決浮選抽出率低,浮精灰分超標難題的探索也初見成效,前期已完成相關工業性試驗,試驗結果證明,串聯浮選不但能將浮精灰分控制在10%以下,還可提高總精煤產率約2.58%。