選礦廠破碎工藝系統改造系列之二
2技術改造措施及效果
2.1技術改造措施
1999年和2000年,針對存在的問題,對二系列3萬t?d破碎系統設備進行了技術改造。
2.1.1圓錐的技術改造。通過對國外圓錐的考察比較,SVEDALA的H-8000圓錐具有處理能力人、自動化程度高、故障率低的優點,因而引進兩臺SVEDALA的H-8000圓錐替代了兩臺SYMONS圓錐破碎機。2000年底完成安裝調試,2001年2月性能考核結果見表4。
2.1.2皮帶運輸機的技術改造。皮帶運輸機在皮帶材質、驅動系統、制動系統、拉緊裝置等方面進行了一系列改進。
選用NN-300(6+3)尼龍66型皮帶代替原NN—200(6+3)尼龍6型皮帶,提高了皮帶的強度。同時改進了皮帶的接頭方式和膠接工藝,提高了皮帶及接頭的使用壽命。
對原功率偏小、易損壞的2#、4#、10#、14#、16#皮帶驅動減速機進行校核,重新選型、改造,增人了驅動減速機功率,降低了減速機故障率。
將10#、16#皮帶卸料小車的原雙側雙驅動系統改造為中間單驅動系統,同時將6#皮帶由可逆皮帶改成了卸料小車。改造后運行平穩、安全可靠,解決了6#可逆皮帶、10#皮帶和16#皮帶卸料小車故障率高的問題。
用GN-200型逆止器替代了原液壓推動缸制動器,解決了皮帶緊急停機時倒退的問題。
2#皮帶采用DLY型皮帶自控液壓拉緊裝置替代了重錘式拉緊裝置,解決了皮帶易打滑問題。
延長、抬高了14#皮帶尾部,解決了皮帶易跑偏、尾輪埋住的問題。
皮帶受料點上增加了緩沖裝置,降低了礦石對皮帶的沖擊,延長了皮帶的使用壽命。
2.1.3振動篩的技術改造。用內嵌鋼絲的橡膠篩網代替了原篩網,延長了篩網的使用壽命?,F篩網的使用周期可達4—6個月。改進了篩網開孔形式,篩孔由剖面為直筒式改成剖面為喇叭式,減少篩孔堵塞。增人了篩網開孔率,開孔率從37%提高到42%,提高了篩分效率。改進了激振器的密封,減少了漏油、甩油現象。改進了單篩電機的固定方式,電機底座由固定式改成活動式,減少電機的損壞和傳動帶的用量。
2.1.4振動放礦機的技術改造。用4臺XZG9型振動放礦機取代了原8臺ZGX型放礦機,減少了電機裝機容量,提高了處理能力。增設了控制閘門,使更換斗體襯板小再需要清空上部礦堆,維修更方便。用高鉻鑄鐵襯板取代了原給礦墻板襯板,延長了襯板的使用壽命,減少了系統停機次數。
2.2效果
2.2.1系統運轉率提高。技改后二系列破碎系統數據見表5。由表5可以看出,皮帶、圓錐停工時間的影響下降,同時由于計劃檢修的增大,其它因素停工時間的影響也下降。二系列3萬t?d破碎系統運轉率與1998年比略有提高,SVEDALA的H-8000圓錐投產后,2001年一季度運轉率達80.03%。
2.2.2系統臺效提高。SYMONS圓錐與SVEDALA圓錐技術指標對比示于表6,從表6可以看出,SVEDALA圓錐處理能力
大,破碎產品新生-12.7mm產量人。同時根據2001年2月性能考核時的結果,單篩篩分效率篩分效率達80%,高于1999年8月流程考查時的71.8%,因而H-8000圓錐投產后系統臺效明顯提高。2001年一季度共完成原礦處理量259.85萬t,日處理量達2.99萬to3萬t?d系統生產能力已形成,見表7。
2.2.3AVEDALA圓錐與SYMONS圓錐經濟指標比較。表8給出了SYMONS圓錐與SVEDALA圓錐經濟指標比較。從表8數據可知,中碎SVEDALA圓錐的能耗低,細碎SYMONS圓錐的能耗低。中細碎合計SVEDALA圓錐的能耗低0.02kW/t。
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