8月19日早班,在義橋煤礦洗煤廠,安裝調試完畢的自動化排矸系統進行了帶水、帶介試運行。經過試運行,設備運轉良好,煤矸分離徹底,達到預期效果。
早班前會后,原手選工們無比期待地進入自動化排矸車間找到自己的崗位。隨著清脆的轟隆聲響起,各臺設備依次啟動,振動篩上大塊煤矸途經長長的手選輸送帶進入破碎機,粉碎后順漏斗滑入淺槽分選機的重介液內,隨著重介液的水平和旋流噴射,塊煤和矸石徹底分離,分別進入矸石和精煤篩分,矸石經輸送帶歸倉,精煤經二次破碎后回歸主洗車間進行深加工。大家由原來靠“力氣”的手選工華麗轉身為靠“眼睛”的巡檢工。
該系統的投入應用,是該礦為徹底減輕職工勞動強度、實現自動化減人的一項重大舉措,也為煤矸全方位利用、深加工增值打下基礎。據初步統計,采用自動化選矸系統年可減少人工成本約45萬元;塊煤經粉碎后轉化為精煤銷售,噸煤附加增值300余元;粉碎洗選后的矸石個頭勻稱清潔,深受建筑、路面填補等行業青睞,可作為固定附加值商品銷售,年可盤活流失資金100余萬元,進一步實現了“雙增雙節”,同時在“自動化減人”、降低職工勞動強度上邁出一大步。