TBS分選機的九大故障分析及日常維護
干擾床分選機可實現1.5~0.15mm級煤泥的分選,有效分選密度為1400~1900kg/m3,可以取代其他粗煤泥分選設備,不僅適用于動力煤選煤廠,更適用于煉焦煤選煤廠,是目前較為理想的粗煤泥分選設備。那么,在應用中要做好哪些日常維護呢?出現故障,又該如何解決呢?
一、日常維護
1、每月檢查一次壓力室。檢查時,打開維護門,目視檢查壓力室內是否有物料、雜物等,如需清理,打開TBS底部中間的手動蝶閥,然后用水沖洗干凈。
2、每月檢查一次紊流板。檢查桶內特別是排料口附近有無雜物,耐磨塞是否齊全,耐磨塞內孔有無堵塞。如存在上述情況,清除雜物、補齊并清理耐磨塞。
3、檢查陶瓷閥及閥座的磨損情況,必要時更換。
4、檢查執行器油箱內液位,檢查執行器有無滲漏油現象。
5、分析精煤和尾礦灰分,根據實際情況及時調整密度設定值和上升水流量,保證產品質量。
6、發現排料不正常時,應及時停止入料并檢查原因。
7、每班運行完畢,不需排出TBS桶內物料。
二、故障分析
故障1:控制器輸出為100%,底流中含有大量的物料
原因為TBS過載。解決辦法為降低TBS的入料量。
故障2:輸出為100%,排料不連續、不穩定
原因為排料閥門被大塊物料堵塞。解決辦法為停止入料,放空槽體,清理堵塞物。
故障3:測量值密度讀數不穩定,物料沉降
原因為控制器設定值高,床層不穩定,解決辦法為減小控制器的設定值。
故障4:測量值密度讀數不穩定,物料沉降溢流和床層中粗顆粒物料過少
原因為上升水流太小。解決辦法為增加上升水流流量。
故障5:溢流中粗物料過少,床層不穩定
原因為控制器設定值太低。解決辦法為增加控制器設定值。
故障6:上升水流進口閥100%打開,但上升水流較小
原因為紊流板尼龍塞阻塞。解決辦法為停機并檢查尼龍塞阻塞的情況,用焊條或類似物清理。
故障7:上升水流入口閥全開,但上升水流較小
原因為紊流板下部淤塞。解決辦法為停機,打開事故放料閥或打開沖洗門,清除淤積物。
故障8:排料閥門排料不均勻
原因為錐形閥門或閥座磨損或閥門間隙不均勻(排料閥門及閥座)。解決辦法為更換磨損部件或將槽體排空,重新調整閥門間隙。
故障9:物料沿壁四周堆積
原因為一些入料可能較粘導致物料粘附在槽體邊緣。解決辦法為一般不影響分選效果,如檢查壓力水箱堵塞,需及時沖洗。
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